過濾布對軋制油過濾效果的影響
過濾布廣泛應用于鋁帶箔軋制油過濾系統(tǒng),對于保證產(chǎn)品質(zhì)量和連續(xù)生產(chǎn)有著重要作用。實際使用過程中,過濾布作為平板式過濾器的基底,在其上表面形成預涂層和添加層,因此必須具有一定的強度、足夠小的孔隙度、不被過濾介質(zhì)腐蝕、便于清理等性能特點。但在實際生產(chǎn)中,往往會忽視過濾布所起的作用,因而給產(chǎn)品質(zhì)量帶來很大影響。
在對冷軋機軋制過程中進行油樣抽查時,發(fā)現(xiàn)油液嚴重污濁、發(fā)黑,隨后停機過濾循環(huán),但不見好轉(zhuǎn)。于是換上同一廠家(A廠)生產(chǎn)的同類型的新過濾布,但實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),每次換布都跑油,濾布上有稀糊的油泥流下,濾布一拉便撕裂,且濾布的消耗特別大,油質(zhì)還是未見好轉(zhuǎn),僅僅4天時間內(nèi)21卷過濾布全部用完;隨后換上B廠生產(chǎn)的過濾布,換布后沒有發(fā)現(xiàn)跑油,而且濾餅干燥,油樣顏色恢復正常,過濾系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運行。這一事件發(fā)生后,為了確保軋制油的潔凈度和產(chǎn)品質(zhì)量,圍繞這一課題進行了現(xiàn)場跟蹤考察。
1 現(xiàn)場考察結(jié)果
為了盡快分析和解決過濾布過濾效果問題,公司和過濾布生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員共同對兩種過濾布過濾效果進行了現(xiàn)場跟蹤考察。
在2種過濾布的對比試驗中,實際加土量和加土時間是相同的(每次加硅藻土60公斤、白土20公斤),但過濾效果的差異卻很大,具體分析如下:
① 從換布情況看,A廠過濾布較B廠過濾布造成的跑油機會多而且嚴重,換布時濾布常被撕裂,同時濾布上的油泥殘留在上下箱體壁上,導致箱體密封不嚴,引起過濾油從縫隙中飛濺,經(jīng)常造成二次換布,既浪費軋制油,又浪費過濾布,還影響正常生產(chǎn)。B廠過濾布,換布時有時也跑油,但一般出現(xiàn)在夜班生產(chǎn)中,主要是由于操作不規(guī)范引起的。
② 從壓力上升角度看,使用B廠過濾布時,壓力隨時間延長而上升,且易達到壓力報警極限 (4.5MPa),
這主要是由于冷軋過程中單位時間內(nèi)帶材通過量大、軋制油污染嚴重造成的,同時也說明濾餅逐漸加厚。使用A廠過濾布時,壓力上升幅度小而且緩慢,從來都沒有達到報警極限,這說明不易形成濾餅,軋制油易于通過,阻力小。
③ 從過濾布過濾效果看,使用B廠過濾布時,雖有時也會出現(xiàn)換布跑油,但在實際循環(huán)過程中油品的顏色正常,說明在正常使用時濾布及所形成的濾餅都是正常的。使用A廠過濾布時,油品顏色時好時差,說明過濾布質(zhì)量不穩(wěn)定;當油樣變黑時,說明所加的過濾土沒有形成濾餅,在高壓油的吹動下在箱體內(nèi)上下翻動,然后隨著軋制油滲透穿過過濾布而導入凈油箱,因此在換布及重新壓入時易跑油。
2 試驗與分析
為了分析過濾布過濾效果,我們對以上兩種過濾布的強度和延展性進行了拉伸試驗對比。試驗結(jié)果可以看出,兩種過濾布的縱向強度相差不大,但橫向強度、縱向及橫向延伸率相差很大,說明A廠過濾布的延展性極差,在拉伸后的樣布中發(fā)現(xiàn),A廠過濾布的壓花孔隙變大,孔隙直徑達1mm左右,且存在很強的各向異性。這樣在實際使用時,由于過濾器箱體施加的橫向、縱向張力,必然會使布的孔隙加大,在高壓油的作用下硅藻土在箱內(nèi)上下翻花,并隨著軋制油從孔隙中透過,很難形成濾餅,起不到過濾作用;箱體對濾布施加的張力嚴重時,還會把這種脆性濾布撕裂、形成裂紋,過濾器入口壓力很難上升,換布時極易跑油。B廠生產(chǎn)的過濾布延展性較好,樣布拉伸斷口不存在壓花孔隙,完全消除了各向異性,因而過濾效果良好,油品穩(wěn)定。
3 結(jié)論
① 為獲得良好的過濾布過濾效果,所使用的過濾布應滿足以下要求:縱向強度≥60 N、橫向強度≥40 N、延伸率≥20%、表面質(zhì)地柔軟、壓花孔隙均勻;
② 換布跑油現(xiàn)象既與過濾布質(zhì)量有關(guān),也與操作不規(guī)范有關(guān)。